今年以來,中聯(lián)玻璃以效益提升為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),認(rèn)真貫徹落實(shí)耀華集團(tuán)成本壓減、能耗節(jié)降工作要求,全體干部職工立足實(shí)際、深挖潛力、合力共為,撥響了降本增效“小算盤”。
多措并舉推進(jìn)節(jié)能降耗,生產(chǎn)主線通過投料料壟優(yōu)化控制改造、調(diào)整窯爐氣氛控制參數(shù)、保證窯內(nèi)溫度,形成有利于質(zhì)量改善的熔化控制曲線、優(yōu)化蓄熱室保溫方案、優(yōu)化雙排鼓泡器的使用等措施,有效降低熱能的消耗量。浮法一線每月熱耗平均下降了2%,浮法二線每月熱耗平均下降了1.4%;生產(chǎn)2mm薄板系列時(shí),每月熱耗平均下降了1.9%,最佳下降達(dá)2.5%。
低溫區(qū)水包邊封門改造,錫槽的密封工作一直以來都是工作重點(diǎn),特別是低溫區(qū)水包的密封,為滿足市場(chǎng)需求,經(jīng)常需要改厚度改規(guī)格,通常要通過抽穿水包來控制錫槽出口溫度。水包頻繁抽穿容易導(dǎo)致低溫區(qū)水包密封開裂。
為了保證錫槽密封性,生產(chǎn)運(yùn)行部經(jīng)理助理朱家華和師傅李敬設(shè)計(jì)改造了新型低溫區(qū)水包邊封門,將新型水包邊封門固定到水包上,新的邊封門安裝上后,邊封門與水包結(jié)合一體,共同穿入錫槽,水包周圍不再需要大量的密封,能節(jié)省80%以上的密封料,每年節(jié)約成本約3萬元,保溫效果優(yōu)于保溫棉,減少了熱量流失,減少了密封工作量,外觀也更加干凈整潔。
玻璃斷面條紋切割尺寸的優(yōu)化處理 玻璃端面條紋檢測(cè)是玻璃質(zhì)檢的日常工作,然而想要手動(dòng)切下20×1000㎜的玻璃樣品卻并非易事,切割過程中玻璃易斷,切割尺寸過大又會(huì)造成折射油的浪費(fèi),增加成本。
為了保護(hù)操作人員的安全,提高檢測(cè)效率,品質(zhì)管理部副經(jīng)理熊婭玲與班組人員在多次實(shí)踐操作后提出通過“尺寸分組,精準(zhǔn)切割”的規(guī)范操作解決了此問題。通過優(yōu)化切割方法,檢測(cè)效率得以提高,員工產(chǎn)生傷害的風(fēng)險(xiǎn)降低,并且有效地減少了折射油的損耗,節(jié)省成本約2000元。
熔窯布料小車下料粉塵綜合治理改造 為減少熔窯皮帶配料進(jìn)入投料機(jī)上端的料斗過程中產(chǎn)生的粉塵,動(dòng)力設(shè)備部維修主管孫廣志和班組人員利用鋼板將布料車間的除塵口設(shè)計(jì)成喇叭口形狀并重新規(guī)劃除塵口安裝位置,將除塵口安裝在布料皮帶運(yùn)輸機(jī)的上端20㎝處。
在不影響布料小車運(yùn)動(dòng)的情況下,對(duì)布料皮帶運(yùn)輸機(jī)兩側(cè)也采取全包的方式,避免了粉塵飛散。采用吊簾形式封閉布料皮帶運(yùn)輸機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡,凈化了作業(yè)環(huán)境,延長(zhǎng)了布料皮帶運(yùn)輸機(jī)的電機(jī)及行走電機(jī)的使用壽命,節(jié)省了人力物力。
鍍膜純水系統(tǒng)加裝改造 深加工鍍膜線純水系統(tǒng)是整條鍍膜線的用水所在,每到完成換靶后,生產(chǎn)中期,后期水房超濾制水量急劇下降,無法滿足
清洗機(jī)用水,進(jìn)行多次藥洗效果不佳,影響正常生產(chǎn)。
深加工事業(yè)部鍍膜班長(zhǎng)武世杰和班組人員經(jīng)過商討,在純水系統(tǒng)增加二級(jí)前置預(yù)處理器,加裝活性炭,減輕原預(yù)處理負(fù)擔(dān),減少自來水中人為添加的消毒劑及原水中的氯離子含量過高,防止氧化腐蝕反滲透RO膜及超濾膜保障純水設(shè)備,保證超濾的正常制水。使用一段時(shí)間后,成效顯著,在保證純水系統(tǒng)正常運(yùn)行的同時(shí)還延長(zhǎng)了越濾使用壽命,每年節(jié)約成本約8萬元。
中聯(lián)玻璃從細(xì)節(jié)入手,從點(diǎn)滴做起,不斷夯實(shí)降本增效各項(xiàng)工作,以聚一成億的信心和勇氣,在高質(zhì)量發(fā)展的道路上不斷前行。
撰稿 | 中聯(lián)玻璃各單位
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